大氣中的揮發(fā)性化合物(Volatile organic compounds,VOCs), 是常溫常壓下, 飽和蒸汽壓力大于70 Pa、且沸點(diǎn)小于260 ℃的化合物的統(tǒng)稱[1] , 它也是光化學(xué)煙霧、PM2. 5 和臭氧形成的重要前體物之一[2] 。研究表明[3] , 工業(yè)VOCs 污染源的排放在降低大氣環(huán)境空氣質(zhì)量的同時, 也給人體健康帶來不良影響。目前對VOCs 排放控制加嚴(yán)格, 出現(xiàn)大量處理工藝, 例如膜分離、活性炭吸附、高沸點(diǎn)溶液吸收、生物轉(zhuǎn)化、冷凝回收和熱力氧化等方法[3-4] 。其中, 蓄熱室熱力氧化爐(Regenerative Thermal Oxidizer, RTO)是熱力燃燒法的主要設(shè)備, 具高、經(jīng)濟(jì)適用性強(qiáng), 且利用效率比傳統(tǒng)的直燃式氧化爐提高70%左右等優(yōu)點(diǎn), 近年來發(fā)展迅速。本研究對連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的RTO 裝置進(jìn)行實際工程運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測和數(shù)值模擬計算, 初步分析了RTO 中廢氣進(jìn)氣流量、閥門切換時間和吹掃風(fēng)量等因素對燃燒室和蓄熱室溫度變化, 以及整個RTO 傳熱效率的影響。
1 RTO 處理工藝
本RTO 裝置布置了三個蜂窩形陶瓷體的蓄熱室及一個帶燃燒器的燃燒室, 燃燒室通過增壓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)維持正壓。燃燒室主要是提供高溫氧化環(huán)境來處理廢氣, 根據(jù)氧化處理廢氣的3T原則(溫度、時間和湍流程度)來設(shè)計燃燒室尺寸和結(jié)構(gòu), 以保證廢氣各組分能充分燃燒分解。蓄熱室在保證密封性的同時,
為高溫?zé)煔夂臀矚膺M(jìn)行蓄熱放熱提供場所[5] 。蓄熱室內(nèi)布置的陶瓷蓄熱體是完成煙氣和尾氣間接熱交換的媒介, 其原理是蓄熱體將燃燒室排出煙氣的部分熱量吸收起來預(yù)熱新進(jìn)尾氣, 使廢氣進(jìn)入爐膛時燃燒加快速完全, 以此節(jié)約運(yùn)行電耗[6] 。每個蓄熱室下都有進(jìn)氣閥、排氣閥和吹掃閥, 交替啟閉來實現(xiàn)煙氣的導(dǎo)通和封閉。具體流程如下: 首先, 在預(yù)熱階段, 由增壓風(fēng)機(jī)抽取空氣通過蓄熱室1 進(jìn)入燃燒室, 空氣在電加熱的作用下被加熱, 加熱后的空氣進(jìn)入蓄熱室2 放熱, 然后經(jīng)過排氣煙道由煙囪排放到大氣中。在煙氣進(jìn)入煙囪前, 利用吹掃風(fēng)機(jī)抽取部分出口煙氣進(jìn)入蓄熱室3 進(jìn)行吹掃, 將其中殘留的廢氣反吹至燃燒室中充分氧化。當(dāng)切換時間到達(dá)后, 進(jìn)氣閥門、排氣閥及吹掃閥依次進(jìn)行切換, 直到燃燒室溫度達(dá)到預(yù)定溫度750 ℃, 然后將三通閥切換連通至進(jìn)氣煙道, 使廢氣進(jìn)入蓄熱室開始正常運(yùn)行。
在正常運(yùn)行時, 廢氣首先進(jìn)入蓄熱室1 預(yù)熱到800 ℃以上,預(yù)熱后的廢氣進(jìn)入燃燒室燃燒, 如果廢氣熱值足夠高, 放出的熱量可以使廢氣維持850 ℃燃燒溫度, 則不需要開啟電加熱。反之, 需開啟電加熱來使燃燒室溫度維持在850 ℃左右, 有利于將廢氣中所含揮發(fā)性物充分分解燃燒, 產(chǎn)生的煙氣進(jìn)入蓄熱室2 放熱。放熱后的煙氣經(jīng)過排氣煙道由煙囪排放到大氣中去。吹掃風(fēng)機(jī)的吹掃流程和預(yù)熱階段相同。到達(dá)2 min 切換時間時, RTO 通過編程控制系統(tǒng)(Programmable Logic Controller,PLC), 將蓄熱室3 設(shè)置為排煙出口、蓄熱室2 設(shè)置為廢氣入口, 蓄熱室1 設(shè)置為吹掃口, 并相應(yīng)的啟閉對應(yīng)的閥門。此過
程因為是通過程序控制氣動調(diào)節(jié)閥工作, 能在短時間內(nèi)切換閥門狀態(tài), 保證三個蓄熱室一次完成蓄熱、放熱和吹掃的過程。在一個運(yùn)行周期內(nèi)每個蓄熱室下的閥門切換狀態(tài)如表1 所示。
2 數(shù)值模型及模擬研究
2. 1 物理模型及計算方法
RTO 裝置外形尺寸分別為長6850 mm, 寬2150 mm, 高3300 mm。填充在每個蓄熱室的陶瓷蓄熱體的長度、寬度和高度都為1500 mm, 蓄熱體性能范圍為孔隙率56% , 比熱容880 J/ (kg·K), 體積密度2.3 g/ cm3, 導(dǎo)熱系數(shù)1.8 W/ (m·K)。裝置設(shè)計廢氣處理規(guī)模為8000 m3 / h 左右, VOCs 率大于
99%, 陶瓷蓄熱體換熱效率為95%, 燃燒室氧化溫度850 ℃,廢氣在裝置內(nèi)停留時間1. 5 s, 閥門切換時間120 s, 廢氣凈化后排放平均溫度70 ℃以下。
由于RTO 中的傳熱和燃燒過程的工程設(shè)計十分復(fù)雜, 因此采用以下假設(shè)進(jìn)行模擬: (1)RTO 裝置處理的VOCs 成分和平均濃度分別為非甲烷總烴(2111 mg/ m3 )、苯(275 mg/ m3 )、甲苯(355 mg/ m3 )、二甲苯(220 mg/ m3 )和乙苯(150 mg/ m3 )。根據(jù)熱值和體積的換算, 將廢氣中的VOCs 的非甲烷總烴組成假定為乙烷, 其余成分因為是具有相似化學(xué)性質(zhì)的苯的同系物,因此看作相同熱值的甲苯進(jìn)行模擬。(2)假設(shè)入爐廢氣為不可壓縮流體, 在蓄熱室內(nèi)和陶瓷蓄熱體進(jìn)行充分熱交換, 且蓄熱室的壁面損失小到可以忽略[7] 。(3)工程實際經(jīng)驗為800 ℃附近, 該組分的廢氣已經(jīng)可以充分氧化, 穩(wěn)定運(yùn)行時電加熱提供的燃燒熱也忽略不計, 即進(jìn)氣、吹掃廢氣和VOCs 燃燒的輸入熱值與排氣的輸出熱值相等。
此次模擬采用CFD 商用軟件Fluent 中提供的典型數(shù)值模型, 即流動模擬采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε 模型, 蓄熱室采用熱平衡模型,輻射模型采用DO 模型, 燃燒過程采用有化學(xué)速率/ 渦耗散模型[2] 。根據(jù)物理模型的提供的驗證條件: 廢氣流量8000 m3 / h,VOCs 濃度為3080 mg/ m3 , 閥門切換時間為2 min, 整個RTO
裝置三個蓄熱室完成切換時間為6 min。
2. 2 數(shù)值模型正確性的驗證
在連續(xù)監(jiān)測穩(wěn)定運(yùn)行階段多個切換周期后, 將燃燒室三個熱電偶及變送器監(jiān)測的爐膛溫度值計算得到平均值, 同時將每個蓄熱室中的出口位置熱電偶的溫度值進(jìn)行記錄, 圖2 為同一測點(diǎn)的工程實際數(shù)據(jù)與數(shù)值模擬值的對比。通過對比, 得到溫度模擬數(shù)據(jù)與實際監(jiān)測值的相對誤差均在4% 以內(nèi), 這也可能
是RTO 裝置的切換閥因閥板和閥座密封性很難保證、氧化爐爐膛上部的防爆裝置存在泄漏, 以及溫度監(jiān)測設(shè)備的精確度不夠等問題造成的。因此, 燃燒室和蓄熱室溫度測點(diǎn)監(jiān)測值的平均值和模擬值相對誤差滿足數(shù)值模型準(zhǔn)確性的要求, 所以此數(shù)值模型可以較好的反應(yīng)RTO 裝置在正常運(yùn)行階段的溫度變化情況。
2. 3 RTO 溫度場的模擬研究
圖3 反映了一個右側(cè)進(jìn)氣、左側(cè)排氣, 中間吹掃過程時RTO 裝置蓄熱室及燃燒室的溫度分布情況。由于蓄熱體體積緊湊且導(dǎo)熱性好, 能在短時間使同一水平截面的溫度達(dá)到相近溫度, 但是蓄熱體在蓄熱室邊緣的密封裝置仍然會影響煙氣的流動。并且蓄熱體能夠?qū)U氣和煙氣進(jìn)行有效的吸收和釋放熱
量, 因此在豎直方向蓄熱體和氣體都呈現(xiàn)出明顯的溫度梯度。同時, 當(dāng)進(jìn)氣排氣方向發(fā)生變化時, 燃燒室內(nèi)溫度也會出現(xiàn)波動, 且分布不均勻。對于燃燒室結(jié)構(gòu), 也有裝置將燃燒室頂部兩側(cè)的直角改為切角, 使得煙氣湍流充分, 減小低溫區(qū)出現(xiàn)的可能性
3. 2 閥門切換時間的影響
切換閥是RTO 系統(tǒng)中關(guān)鍵運(yùn)動部件, 也是容易產(chǎn)生煙氣泄露的部件[10] 。閥門通過切換來控制氣體在每一個蓄熱體的流入和流出, RTO 的周期操作時間對應(yīng)的就是閥門切換時間。因此, 閥門切換時間對燃燒室溫度的均勻性和蓄熱室溫度梯度分布都有影響。如果閥門切換時間短并且切換頻率高, 則會造成切換閥的使用壽命縮短。反之閥門切換時間過長, 會造成兩個影響: 首先, 容易造成一個周期內(nèi)RTO 進(jìn)氣量驟增, 廢氣在通過進(jìn)氣側(cè)蓄熱室時吸收大量熱量, 蓄熱室對入爐廢氣預(yù)熱效果逐漸降低, 導(dǎo)致進(jìn)入燃燒室的廢氣需要電加熱一段時間才能達(dá)到著火點(diǎn); 其次, 廢氣在經(jīng)過燃燒室氧化后到達(dá)排氣蓄熱室時, 該蓄熱室已經(jīng)達(dá)到熱量飽和, 無法再吸收煙氣熱量, 造成高溫?zé)煔馔ㄟ^煙囪排放到大氣中, 使得整個RTO 裝置的對的利用效率降低。
為了研究閥門切換時間對RTO 裝置運(yùn)行的影響, 在維持入爐廢氣流量8000 m3 / h 且關(guān)閉燃燒室電加熱設(shè)備狀態(tài), 通過改變切換時間來觀察排氣出口溫度、燃燒室溫度和熱效率的變化, 結(jié)果如圖5 所示。切換時間在1 ~2 min 時, 燃燒室溫度逐漸下降, 且排煙出口溫度上升, 說明燃燒室內(nèi)物燃燒不充
分, 不利于提高熱效率和廢氣處理效率。同時, 熱效率也隨著切換時間的增加而減少, 不利于VOCs 的高效處理和余熱利用。切換時間的逐漸增加在2 ~ 2. 5 min 時, 蓄熱室吸收的熱量增加, 導(dǎo)致蓄熱室與煙氣的溫差減小, 排氣出口溫度升高, 且燃燒室溫度和熱效率仍有降低。隨著切換時間的進(jìn)一步增加到2. 5 分鐘以上, 進(jìn)氣過程的蓄熱室溫度進(jìn)一步下降, 導(dǎo)致進(jìn)氣蓄熱體和燃燒室中的氣體溫度繼續(xù)下降, 在排氣過程中供給蓄熱體吸收的熱量減少, 排氣出口溫度開始下降, 有利于熱效率的提高。
3. 3 吹掃風(fēng)量的影響
吹掃過程是通過吹掃風(fēng)機(jī)將殘留在蓄熱室內(nèi)的VOCs 帶入燃燒室, 以提高廢氣的效率[11] 。但目前RTO 反吹風(fēng)量的設(shè)計大多基于工程經(jīng)驗, 對不同工況下的實際運(yùn)行參考性不高。為了研究吹掃風(fēng)量對RTO 裝置運(yùn)行的影響, 試驗設(shè)定在廢氣流量8000 m3 / h, 切換時間2 min 且無電加熱的條件下, 模擬吹掃風(fēng)量從600 m3 / h 增加到2000 m3 / h 時出口溫度、燃燒室溫度和熱效率變化情況。如圖6 所示。由于吹掃風(fēng)是從排至煙囪的煙氣中抽取, 實際吹掃風(fēng)中含有的VOCs 濃度較低, 無法給燃燒室提供多的。同時, 過大的吹掃風(fēng)量增加了進(jìn)入進(jìn)氣和排氣蓄熱室的流量, 降低了實際發(fā)生氧化反應(yīng)的廢氣的預(yù)熱溫度, 且降低了出口溫度。雖然熱效率在1200 m3 / h 吹掃風(fēng)量附近有一定程度的增加, 但結(jié)合燃燒室溫度和經(jīng)濟(jì)因素,800 ~1000 m3 / h 區(qū)間內(nèi)較為合理與實際工程經(jīng)驗吹掃風(fēng)量占進(jìn)氣流量的10% 左右結(jié)論相近[12] 。同時可以看出, 吹掃風(fēng)量越大, 燃燒室的溫度越低, 需要開啟電加熱器提供熱量來提高燃燒室的溫度, 增加運(yùn)行成本。
4 結(jié) 論
三室RTO 在穩(wěn)定過程中的實測溫度和模擬溫度相對誤差小于4%。在準(zhǔn)確性驗證的基礎(chǔ)上, 發(fā)現(xiàn)燃燒室因為進(jìn)氣、排氣和吹掃過程的切換而溫度分布不均勻。對于燃燒室溫度、蓄熱室出口溫度和熱效率等參數(shù)大多隨入爐廢氣流量、切換時間和吹掃流量的變化呈線性變化趨勢。當(dāng)入爐廢氣流量控制在8000 m3 / h 時, RTO 裝置各參數(shù)能維持較優(yōu)工況。同時, 在燃燒室溫度和入爐廢氣溫度一定時, 熱效率和出口溫度的變化趨勢相反。對吹掃流量的模擬結(jié)果表明, 當(dāng)其值為入爐廢氣流量的1/10 時, 有利于RTO 運(yùn)行。綜上, 通過對關(guān)鍵因素研究表明, 在現(xiàn)有VOCs 成分和濃度條件下, 佳操作參數(shù)分別為廢氣流量為8000 m3 / h, 切換時間為120 s, 吹掃流量為800 m3 / h。且相對于吹掃風(fēng)量, 入爐廢氣流量和切換時間的變化對關(guān)鍵參數(shù)影響大,目前RTO蓄熱爐主要用到
蜂窩陶瓷蓄熱體和
陶瓷矩鞍環(huán)。